筆者從東風(fēng)有限裝備公司設(shè)備制造廠熱處理車間了解到,該車間利用爐子余溫在下班時間對零件進(jìn)行熱處理,每天節(jié)約用電720千瓦。
設(shè)備制造廠熱處理車間一直是該廠的電能消耗大戶,該車間主要負(fù)責(zé)為全廠需要進(jìn)行調(diào)制、時效、淬火等熱處理工序的零件進(jìn)行加工,車間有3臺高頻箱式爐,其中一臺每小時耗電45千瓦,另外兩臺每小時耗電30千瓦,對零件進(jìn)行高溫時效處理,工作效率低、耗電量大,經(jīng)常需要員工加班加點才能滿足前方車間的生產(chǎn)需要。
為了提高效率、降低能耗,該車間員工進(jìn)行了多項小改善,均沒有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。后來,操作箱式爐的員工注意到下班電源關(guān)閉以后,爐內(nèi)余溫仍然能達(dá)到500-600度的高溫,完全可以滿足產(chǎn)品進(jìn)行高溫時效需要的爐溫條件。這項改善很快得到推廣,除了一些緊急任務(wù)特殊處理,該車間的員工將需要高溫時效的零件下班后集中放進(jìn)箱式爐,利用爐子的余溫對產(chǎn)品進(jìn)行加工,平均每臺高頻爐一天就可以節(jié)約用電240千瓦。
該廠熱處理車間注重加強(qiáng)員工的節(jié)能意識,同時在不影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況下,積極采取避峰就谷、余溫加工、并爐加工等多種節(jié)能措施,使該車間能耗逐漸下降,今年一季度和去年同期相比,實際電耗比指標(biāo)下降了20%。